Hallo Gemeinde,
habe versucht nochmal alle Tipps durchzugehen - gefühlt wurde es immer schlimmer.
Problem beim Ausfahren: Er fährt normal raus (ca. 70 cm)dreht sich und fährt dann Rückwärts über das Begrenzungskabel hinweg in die Hecke. Fehlermeldung kommt: Angehoben.
http://www.tyrra.de/video/IMG_1957.mov (Bitte mit Rechtsklick in neuem Fenster öffnen!)
Jetzt Hilft nur noch den Fehler via Webinterface zu löschen und den Mäher erneut losschicken. Dann mäht er aber auch ganz normal.
Ich habe versucht das Problem mit den Fernstart-Einstellungen zu lösen. Leider ohne Erfolg.
Ich Dachre diese Funktion dient dazu den Startpunkt des Mähen festzulegen oder?
Weis jemand wie ich videos richtig anzeigen kann im Forum?
Gibt es eigentlich eine Komplette Funktionsbeschreibung was die Einstellungen bewirken? Ein paar Antworten konnte ich im Forum finden
Aufgrund derzeit hohem Spamaufkommens werden neue Nutzer sehr restriktiv behandelt. Nach kurzer "Bewährungszeit" hat man als normaler Nutzer weitreichende Rechte und benötigt auch kein Captcha mehr.
.
Nutzer, die sich danach dennoch als Spammer oder Trolle erweisen, können jederzeit wieder auf diesen Status zurückgesetzt oder gebannt werden.
Dasselbe gilt für Versuche, politische Überzeugungen kund zu tun, egal aus welcher Richtung diese kommen.
.
. Achtung! Derzeit ist Robonect (noch) nicht mit dem Automower 305 ab Baujahr 2020 zusammen mit der neuen Mäher-FW MSW 41.4.0 kompatibel!
Aber: Im DailyBuild ist ein Patch enthalten, der getestet werden kann! (Stand 15.02.2024)
.
.Du hast Deinen Gardena-Mäher auf die Gardena-Firmware von 2023 aktualisiert?
. Testmöglichkeit für das Daily Build.
Das FW-Update am Mäher wird dennoch nicht empfohlen, da das Daily Build nach aktuellen Berichten von Beta-Testern noch keine vollständige Kompatibilität gewährleisten kann! (Stand: 15.02.2024)
Wir empfehlen, das Gardena-Update noch nicht durchzuführen!
.
.
R70li Probleme beim Ausfahren [GEKLÄRT]
- shadowkiller
- Forum-Veteran
- Beiträge: 4467
- Registriert: Do 11. Jan 2018, 08:42
- Wohnort: Würzburg
- Mäher: Husqvarna Automower 315
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 10.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: 1.3 (WLAN 1.7.4)
- hat sich bedankt: 159 Male
- wurde gedankt: 132 Male
Re: R70li Probleme beim Ausfahren
Der Fehler „Angehoben“ kommt, weil er über die Pflastersteine holpert; das ist wohl zu viel für den Sensor. Setzte die Steine ebenerdig, dann sollte der Fehler nicht mehr kommen.
In einem früheren Video von Dir ist er da ja auch ohne diesen Fehler drüber gekommen, sicher weil der Boden um die Pflastersteine härter und deshalb nicht so eingesunken war.
Ich sehe da aber nicht den Fehler oder eine andere Einstellmöglichkeit in Robonect.
Anleitung zur Erstinstallation
--
Robonect® Dokumentation (= Gebrauchsanweisung = Bedienungsanleitung) und Support
--
Forum cooler nutzen: Hervorhebungen machen und Screenshots posten
--
Es wurde schon alles gefragt, nur noch nicht von allen. (frei nach Karl Valentin)
--
Robonect® Dokumentation (= Gebrauchsanweisung = Bedienungsanleitung) und Support
--
Forum cooler nutzen: Hervorhebungen machen und Screenshots posten
--
Es wurde schon alles gefragt, nur noch nicht von allen. (frei nach Karl Valentin)
-
- erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 84
- Registriert: Di 16. Jul 2019, 12:32
- Wohnort: Regensburg
- Mäher: Gardena R70Li
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2016
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: V1.5
Re: R70li Probleme beim Ausfahren
Hallo, das ist richtig.
Dieses Verhalten hat er erst seit kurzem. Vorher wurde keine Drehung gemacht nach dem Ausfahren. Erinnerst du Dich noch an den Tipp mit der engen Passage? Die Gartenform auf komplex stellen. Circa da hat es angefangen. Das zurückstellen hatte aber nichts gebracht.
Kann aber auch Zufall gewesen sein. Kurz vorher habe ich auf Firmware V1.0b gewechselt. (Bin aber wieder zurück zu V1.0a). Verhalten leider immer noch wie beschrieben.
Ach ja ich habe noch die Leitkabel sauber gekürzt hinten an der Station so das sich nichts mehr überlappen kann.
Sieht jetzt sauber aus!
Dieses Verhalten hat er erst seit kurzem. Vorher wurde keine Drehung gemacht nach dem Ausfahren. Erinnerst du Dich noch an den Tipp mit der engen Passage? Die Gartenform auf komplex stellen. Circa da hat es angefangen. Das zurückstellen hatte aber nichts gebracht.
Kann aber auch Zufall gewesen sein. Kurz vorher habe ich auf Firmware V1.0b gewechselt. (Bin aber wieder zurück zu V1.0a). Verhalten leider immer noch wie beschrieben.
Ach ja ich habe noch die Leitkabel sauber gekürzt hinten an der Station so das sich nichts mehr überlappen kann.
Sieht jetzt sauber aus!
- shadowkiller
- Forum-Veteran
- Beiträge: 4467
- Registriert: Do 11. Jan 2018, 08:42
- Wohnort: Würzburg
- Mäher: Husqvarna Automower 315
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 10.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: 1.3 (WLAN 1.7.4)
- hat sich bedankt: 159 Male
- wurde gedankt: 132 Male
Re: R70li Probleme beim Ausfahren [GEKLÄRT]
Links oben: FAQ
Anleitung zur Erstinstallation
--
Robonect® Dokumentation (= Gebrauchsanweisung = Bedienungsanleitung) und Support
--
Forum cooler nutzen: Hervorhebungen machen und Screenshots posten
--
Es wurde schon alles gefragt, nur noch nicht von allen. (frei nach Karl Valentin)
--
Robonect® Dokumentation (= Gebrauchsanweisung = Bedienungsanleitung) und Support
--
Forum cooler nutzen: Hervorhebungen machen und Screenshots posten
--
Es wurde schon alles gefragt, nur noch nicht von allen. (frei nach Karl Valentin)